D'abord un petit vol FunCub pour s'échauffer, il fait super point de vue météo, pas de vent, ciel bleu, 15 °C !
Juste éviter de voler dans le soleil particulièrement présent !
Premier vol MX2:
- revue de tous les "trim"
- qand il vole à peu près droit (...), montée en altitude et test du stabilisateur 3 axes
Ailerons : OK
Dérive : insuffisant
Profondeur : beaucoup trop, dès que la vitesse augmente, la queue se balade de haut en bas (+/- 20 ° - 4 X par seconde) a faire peur !
Arrivée d'Eric (sans matos !)
Petite discussion pour traduire les potentiomètres (notre anglais n'est pas top)
- yaw = lacet (dérive)
- pitch = tangage (profondeur)
- roll = rouleau (ailerons)
Je cherche donc LE tournevis pour diminuer le "pitch" et ... oublié à l'atelier !
Déception ....
Je continue donc de voler SANS le stabilisateur (OrangeRX RX3S), comme il n'y a pas de vent, report des réglages à la prochaine séance :
- le servo de profondeur me semble malade, pas proportionel du tout ... très difficile de faire des figures rondes et les finales sont chaudes.
- Côté moteur, le nouveau que j'ai monté est génial. Le bruit est splendide avec la 12/6. Les montées sont vertigineuses et la vitesse horizontale est raisonnable (un peu lent ...)
- par contre, le régulateur manque cruellement de progressivité, c'est presque 0% (hélice arrêtée) - 100 % ; il faudra le changer
Je n'ai pas tester les doubles débattement, en "petit", ailerons insuffisant, dérive insuffisant, trop à la profondeur ! Encore pas mal de boulot de réglage avant d'entamer les vrai entraînement à la voltige classique ... (on ne parlera pas de 3D !)
Retour à la maison sans casse !
Super après-midi, 4 vols MX2 + 3 vols FunCub
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